工作总结
发表时间:2026-04-28(精选)伯恩厂组长试用期工作总结。
接手3D玻璃热弯组组长试用期的头两周,我就栽了个跟头。
那天晚班交班记录上写着“五号机温度波动已处理”,我问当班技术员小陈怎么处理的,他说重新设定了温控参数,调高了两度。我没吭声,去翻工艺曲线——凌晨三点十七分有一段异常波动,操作员复位报警后参数确实改了,但曲线后半段还有两次小幅跳变。我让他再查,他不耐烦:“都调过了,再跑几片看看。”结果连续废了二十三片,全是边缘气泡。拆模看,上模有一块烧焦的离型剂残留,是上一轮生产没清理干净,升温后脱落粘在玻璃上。小陈脸白了。我没骂他,让他自己去查SOP里关于“温度波动异常”的第一条处理动作是什么——写的是“停机、开模、检查模具表面”,他跳过了这一步,直接调参数。
这不是技术问题,是执行纪律问题。我当天晚上把这条SOP打印出来贴在五号机控制柜门上,在旁边手写了一行字:“调参数之前,先开模看一眼。”后来我们组再没出现过类似失误。这事让我意识到,班组长盯的不是参数,是操作员面对异常时的第一反应习惯。
真正的硬仗在第三周。白班十号机突然连续报废十六片,波形纹像水面涟漪一样密布在玻璃边缘。技术员老李判断是温度过高导致玻璃软化过度,建议降温十度试产。我拦了一下。之前在小陈那件事上吃过亏,我现在对“动温度”特别警惕。我先查压缩空气压力,正常;查冷却水流量,也正常。最后用手背靠近模具下表面——感觉温度比显示值低。拿接触式热电偶实测,下模实际温度比设定值低了二十二度。加热棒坏了一根。换加热棒,波形纹消失。老李后来说:“幸亏没降温,要是降了,废得更多。”
这事之后我定了个规矩:任何热弯异常,前三步不许动温度设定。三步是:一看气路压力,二测冷却水流量,三摸模具温差。这三步做完还找不出原因,才允许动工艺参数。我把这写进《热弯异常快速排查卡》,分十二种异常现象,每种只列三个检查项。比如“波形纹”对应:①实测模具实际温度与显示值偏差(加热棒故障)②压缩空气压力波动(气路积水)③合模速度曲线异常(气缸密封圈老化)。不发电子版,就印成巴掌大的卡片,人手一张,塞在工牌背面。
试用期过半时品质部来了一票狠的。一批2.5D曲面屏抽检,他们用加严标准判定轮廓度超差零点零一三毫米,要求整批重工。我翻图纸,公差正负零点一五,合格。品质组长说内部规定按正负零点一三执行,有邮件通知。我让他把邮件转给我,看了发件时间——三个月前,我还没入职。关键是邮件里没有工艺评审签字,也没有试产验证数据。我说:“你拿一个没盖章的邮件让我重工八百片,一片毛坯成本九块二,这单谁签字谁赔。”他不吭声。我直接调出那台机的CPK趋势图,连续两周一点三以上,设备能力足够;又让技术员拿来首件和每两小时的巡检记录,全部在图纸公差内。最后拉到工程部开了半小时会,结论:这批按图纸放行。但后续所有曲面屏执行加严标准前,必须先做工艺验证,三方会签。
这个架吵完,组里有人悄悄竖大拇指。我知道这不是因为我凶,是因为我手里有数据。从那以后,技术员做首件都会主动把二次元测量图存下来,交接班时传给我看。
最让我睡不着觉的是模温预热不均匀的问题。每天早上八点开机,首件良率只有百分之六十七。现场盯着看了三天,发现模具从预热箱里取出来后,上表面温度一百九,下表面一百七十五,温差十五度。试产前操作员会手动合模几次让温度均衡,但每次合模时间和压力不统一,有时候合三次,有时候合五次。我就用秒表掐,发现合模五次大概需要九十秒,然后良率能到百分之八十左右。但产线一忙,操作员就只合两三次。我跟机械工程师商量,在热弯机程序里加了一道“强制预合模”步骤——设备启动后自动执行五次开合模,压力、速度固定,不做完下一道程序不运行。改完之后首件良率从六十七拉到八十三。
但这事还没完。我还发现夜班的后半夜,有人用压缩空气枪对着模具吹,想加速降温换模。吹一次模温瞬间降二十度,再升温时热场完全乱掉,连续三片都是尺寸偏大。我连续跟了一个周夜班,凌晨两点到五点坐在机台旁边的小板凳上。逮到两次,当场让操作员重学SOP,并在班组会上通报。后来我把压缩空气枪的气路单独加了阀门,夜班由代班组长统一管理,换模时必须用专用冷却架自然降温。查记录,从那之后夜班模温异常报警下降了七成。
三个月结束,盘点实际数据:接手时热弯直通率百分之八十二,设备嫁动率百分之七十六;现在直通率百分之八十七点五,嫁动率百分之八十三。离厂部考核目标还差两个点,但模具平均寿命从四百二十冲次提到了五百一十冲次——因为大家不再动不动就拆模打磨,而是先排查外围系统。
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我整理了一份《热弯故障排查手册》,不是Word文档,是真实装订成册的A6大小口袋书,里头夹了十二张故障照片,都是我们自己组废品堆里挑出来的典型样件。每张照片下面写三行字:第一行是什么现象,第二行是“我先误判了什么”(这部分是我主动加的,我把自己的两次误判写进去了,一次是误判模具磨损结果发现是冷却水阀卡死,一次是误判来料玻璃黏度问题结果发现是预热时间不够),第三行是正确步骤和耗时。发下去那天,老李翻到他那次想降温的那页,看了半天说:“早知道我当时先摸一下模具。”
我没笑。这些教训都是真金白银换来的。
下一个阶段两个硬骨头:一个是批量换型号时的首件调试时间,现在平均要四十分钟,目标压到二十五分钟内;另一个是不同批次来料玻璃的黏度波动,我让技术员每天做五片随炉样,记录每批料的升温曲线差异,攒够数据就出经验公式。
有人问我从工程师转组长有什么不一样。我想了想,以前只对自己负责的设备负责,现在要对十三条线、四十多个人、每天两万片玻璃的账面负责。最不一样的是,以前出问题我只要找到原因就行,现在找到原因之后还得让一群人愿意跟着你改。这个“愿意”两个字,比任何工艺参数都难调。
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