工作总结
发表时间:2026-04-142026年粗苯岗位试用期工作总结。
三个月试用期,说实话,过得挺狼狈的。不是累,是心累。粗苯这东西,你盯着它它没事,你一转身它就给你找麻烦。现在回想起来,最要命的不是技术不过关,是脑子里那根弦还没完全绷紧。
先说那个冷却器的破事。上班第三天,师傅让我独立巡检。我拿着对讲机,DCS上显示贫油冷却器出口温度32℃,正常范围。可我顺手摸了一下出口管线——烫的,根本不敢一直握着。我当时的第一反应是“测温点坏了”,还自作聪明地跟师傅汇报“仪表故障”。师傅没说话,让我去拿红外测温枪。实测51℃。这个温差,说实话,我站在那儿愣了十几秒。后来拆开冷却器端盖,发现循环水侧堵得跟泥浆似的,碎填料、淤泥、还有几块破布。我们用高压水枪一根根捅换热管,187根,捅了整整一上午。我负责记录疏通情况,每根管捅完必须在水枪喷出的瞬间看到对面透光才算合格。完工后试车,贫油温度稳稳停在34℃,粗苯收率从0.9%拉到1.1%。这件事之后,我跟师傅商量,在巡检表上加了一栏“每周一实测管线温度并记录”,不是看DCS,是用测温枪打。到现在,这个习惯一直保留着。
还有一个事让我挺没面子的。夜班,管式炉出口温度从185℃往下掉,我上去就拧大煤气阀。班长从后面一把把我手摁住:“你先看富油流量!”我当时还觉得他大惊小怪。结果一看富油泵出口压力,0.45MPa掉到0.38MPa。切换富油过滤器、清洗滤网,压力恢复,温度也回来了。班长后来跟我说:“你调火之前,先问自己三个问题——流量稳不稳?组分变没变?换热器堵没堵?这三个都没问题,再动火。”我把这三个问题用记号笔写在了操作台台面上。后来有一次塔压突然升高,真空泵液环温度正常,回流也没变,我顺着那个逻辑查到了冷凝器冷却水入口滤网堵了,五分钟排除故障。要是搁以前,我肯定先去调回流阀了。
自己栽的那个跟头更丢人。排地下槽分离水,我开了排液阀,想着去旁边抄个数据,来回也就十分钟。结果一忙起来忘了,二十分钟后回来,槽子已经抽空了,空气倒吸入系统,粗苯中间槽压力从常压直接掉到负压,报警声响得整个控制室都在震。我赶紧关阀、补氮气,还好没出事,但那几分钟我的手是抖的。事后班长让我写检讨,我没推脱。但我自己加了一条:手机设5分钟倒计时,排液期间闹钟不响不许离开。这办法确实土,但管用。后来我跟设备员提了个建议,能不能在排液管上加一个低液位报警联锁,花钱不多,但能防人忘事。设备员说下季度技改排上,这算是我第一个被采纳的合理化建议。
再说一个让我长记性的验收活。车间换一段粗苯管线,我配合验收。施工单位把管托直接焊在管道上,没加垫板。按GB 20801,热胀冷缩几次焊缝就可能开裂。我跟施工班长说这不行,他回我一句“以前都这么干,没见出事”。我当时也有点犹豫——人家干了十几年,我才来三个月。但我想起冷却器的教训,拍了照片发到车间群里。车间主任五分钟就到了现场,让全部返工。返工那天我全程盯着,每一道焊口都拍了片子。后来我把这件事的检查要点整理成了一张表——管托必须加垫板、焊缝必须拍片、法兰螺栓必须按扭矩紧固——贴在了班组园地里。班长老张看了说:“你小子可以,以后外协施工你跟着验收。”
现在想想,这三个月的教训比经验多。但教训也是东西。比如我现在养成了一个习惯:接班后第一件事不是看DCS,是拎着测温枪和测振仪把所有动设备摸一遍。比如我学会了看洗油的颜色和粘度——发黑、发粘,就该换洗了,别等指标报警。比如我跟班组的老师傅学会了听泵的声音——轴承响和汽蚀响是两种动静,前者是“沙沙”的,后者是“咔咔”的。
不足的地方也摆在这。洗油劣化时的连锁反应,我还是判断得慢。上次洗油密度到了1.07,塔压开始波动,我犹豫了半小时才申请换洗,产量掉了两个小时。另外,应急处置时手还是慢——真空泵跳停那次,我愣了两秒才去切备用泵,这两秒如果是在事故状态下,可能就来不及了。
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接下来的打算不复杂。用一个月,把粗苯岗位所有设备的材质、设计参数、常见故障模式用手绘的方式画出来,不依赖电子图纸。再用一个月,把上游的终冷洗苯、下游的硫铵工序联动影响摸透,至少做到参数波动时能判断源头在哪头。操作上没别的,就是练——练到切泵、排液、调回流这些动作不需要过脑子。
干这行,别跟我讲什么大道理。阀门会锈,仪表会漂,人也会犯困。能做的就是把该盯的盯住,该记的记下来,该提的提出来。这三个月,我就学会了这一件事。
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